...Bonsoir...Premiers tests de la monture EQ6 modifiée:
1: Acheté nouvelle alim. régulée, stabilisée 13,8 VDC -6A ...
"Rodé" les moteurs pendant 2 aprems....à grande vitesse, 400x Sidérale (rate 7)...
2: Cablé RJ11-DB9 Fem pour branchement série-COM1, 9600 bds etc...et raccordement Controller à PC via adaptateur Série-USB...
3: Mis en route Carte-du-Ciel, et configuré l'interface software Ascom 1.1 pour Célestron NexStar 5 (ou tout autre)...Ascom freeware / Google...Aussi down load Celestron drivers...
4: Mise en route de la monture et alignement "VIRTUEL" sur 3 étoiles - en plein jour -, Aldébaran, Alnitak et Déneb...
Alignement Successful !!!!
5: Choisir un objet... Horse Head..p. ex centrer sur C-du-C, passer sur Hand-Control sur le PC, passer sur "Utility" et RS-232 "ON" sur le zappeur EQ6...cliquer sur Connect sur la raquette HandControl du PC-CdCiel -->>voyant vert, connecté !
A ce moment, ce N'EST PLUS la raquette qui commande l'engin, MAIS le PC !!!
On entend de petits grognements sympas... les moteurs de suivi...
6: Cliquer sur l'objet C-du-C, Goto sur Objet ou curseur, -sur CDC, cliquer sur Telescope-Track , et vous voyez apparaître les oculaire centrés sur l'objet ET les oculaires VIRTUELS de v/ télescope... ici, programmé 2x2' - 10x10' -
(CCD) et oculaires 2' -10' - 30'- 1° et 5°....
Les oculaires PC en rouge, les oculaires "contrôlés en blanc...
7: Au bout d'un certain temps, les oculaires "rouges" et "blancs" se décalent...!!! C'est le moment d'expérimenter la dérive - PAS l 'Erreur Périodique, ... uniquement le suivi de la monture...Donc, ici, la dérive des oculaires blancs par rapport à HorseHead, centré en rouge ...
On peut refaire des "synchro", Goto, sur le même objet ..etc..
8: Résultats: au bout de 3 heures, dérive en R.A de 45 " arc, soit env. 15 " par heure !!! et 15" arc en DEC, soit 5 " /heure....Pas mal, je trouve....SANS Feed back-correction !
J'ai continué jusqu'à 5 heures, la dérive est revenue à 40", dans l'autre sens...!!! Horse-Head toujours dans
l' "oculaire" 10'.... Jamais vu ça avant !!!
Pour revenir au Goto via le zappeur, mettre RS232: Utility sur OFF...
9: Prochains tests: Enregistrement et mesure de l'Erreur Périodique, tests d'auto-guidage avec soft Guide Dog (freew)...
...à suivre ! Boa Noite , Abraçoes ........JeeP
P.S: Aussi testé un vieux laptop à 300 Mhz, raccord direct COM1 série... ça marche !!! Y faut rien jeter !!!
Installations under test: EQ6 Goto vs Celestron GT...
A l'arrière plan: poste d'observation du Dog-Watcher...
Vue du PC connecté via Ascom et interface Série// à l'EQ6:
Programme Carte du Ciel , commande à distance....
Goto et synchro sur Alnitak...Le grand rond-carré fait 10' x 10'...